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柑橘罐頭加工廢水具有水量大、懸浮物多、含有大量的果膠物質等特點,是一種易生化但較難處理的食品加工廢水。其中果膠的去除是關鍵,若其不能有效去除,將導致后續(xù)好氧生化處理的效果較差,難以達標排放。針對柑橘罐頭加工廢水特點,本設計采用絮凝氣浮+水解酸化組合工藝強化對果膠等物質的去除以利于后續(xù)好氧生化處理,工程現(xiàn)已建成并投入使用[1,2]。
1 廢水來源及水質水量
湖南某食品股份有限公司是一家以果蔬食品加工為主、兼顧從事果蔬食品的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司,建有一條2萬t/a 糖水桔子罐頭加工生產(chǎn)線。柑橘罐頭的加工工序包括柑桔的清洗、熱燙、酸處理、堿處理、清漂、殺菌、洗瓶、樣品檢驗等,其排放的廢水主要來源于酸泡脫桔梗及桔膜、桔片堿泡調(diào)和生產(chǎn)過程,廢水中主要含有COD、BOD5 、SS 、色度等污染物。柑橘罐頭加工廢水與員工生活污水一起構成本設計廢水來源。廢水設計水量為3300 m3/d,原水水質及排放標準如表1。
表1 廢水水質及排放標準
2 處理工藝流程
生產(chǎn)廢水經(jīng)閘門井流入格柵井,在格柵井內(nèi)經(jīng)過機械格柵的截留,去除廢水中的大塊污染物質和漂浮物。格柵井的廢水自流入中和調(diào)節(jié)池,在此中和并調(diào)節(jié)水質水量,中和攪拌方式為鼓風曝氣。調(diào)節(jié)后的廢水經(jīng)污水提升泵提升進入旋轉過濾機,絕大部分細小懸浮物在這里被過濾掉,濾渣外運填埋。經(jīng)旋轉過濾機的廢水進入氣浮機,氣浮機前部為絮凝反應池,在絮凝反就池加入石灰乳和絮凝劑,與廢水充分反應,形成礬花,然后進入氣浮區(qū)進行固液分離,浮渣被刮除。出水自流入水解酸化池,通過厭氧菌和兼性菌將難生物降解、高分子復雜有機底物轉化成易生物降解的小分子物質,為后續(xù)好氧生化處理創(chuàng)造條件。水解酸化池出水進入CASS 池,通過好氧微生物的生理代謝作用以及CASS 池*的結構和間歇運行方式,進一步去除污水中的有機污染物。
氣浮浮渣、剩余污泥先排入污泥消化池,后壓濾脫水外運填埋。
圖1 廢水處理工藝流程
3 主要處理設施及設計參數(shù)
主要處理設施及設計參數(shù)見表2。
表2 主要處理設施及設計參數(shù)
4 工程調(diào)試
污泥馴化采用接種培菌法,種泥取自某污水處理廠,接種60t 脫水污泥(含水率80 %)。其中20 t 種泥投加在水解酸化池,40 t種泥投加在CASS 池,經(jīng)過預處理的生產(chǎn)廢水,水量逐步增加打入水解酸化池和CASS 池,加廢水同時加入一定比例的清水,同時引入了生活污水。為了加快生物膜的形成,避免廢水營養(yǎng)單一,每天加入營養(yǎng)物(尿素5 kg/d,磷肥2.5 kg/d)。曝氣量隨加入廢水量調(diào)整,同時注意控制溶解氧在2~4 mg/L 之間。調(diào)試初期間CASS污泥*回流至水解酸化池。經(jīng)過三個月(冬天)的培養(yǎng)馴化,生化系統(tǒng)進入正常運行階段。
廢水經(jīng)過旋轉過濾機和氣浮后,其中桔梗、桔膜以及大部分SS 被攔截。在廢水經(jīng)過混凝氣浮后仍然有少量果膠存在,在水解酸化池的缺氧環(huán)境下,果膠等物質在酶的作用下,可被水解成可溶性果膠和多縮戊糖等,廢水zui終進入CASS 池,在曝氣條件下,廢水中的有機污染物被活性污泥zui終降解。調(diào)試期間,我們對CASS 池進行了不同曝氣時間下的降解效率試驗,圖2 為不同日期的三組平行水樣降解效果。數(shù)據(jù)顯示隨著曝氣時間的延長,CODCr 逐漸降低,但曝氣6 h 后CODCr 去除率增加緩慢,曝氣12 h后CODCr均低于100 mg/L,證明工程系統(tǒng)能對果膠進行有效去除。圖3 為工程正常運行半年后2010 年某月系統(tǒng)進、出水CODCr 值。
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